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一、事故经过
$ }& w! G; }7 ~ 1996年7月18日,哈尔滨xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。 : V; k& o" [ `) q( }# X9 V
二、有关情况 2 w! _' B7 ^% J7 {
" l/ h: A+ Y* ^* M3 j) [4 P+ J# } 该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。 2 O9 L S4 D) [# M/ G
三、事故分析
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1.空气污染 - L* r* Z9 g0 R- M F3 w: ? O6 @
# T0 ]+ q( X& ?5 o 空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。 . K4 z9 a. R! t" _9 e
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2.碳氢化合物在主冷中积累
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碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。
) Y) l: C3 O/ P) F% j 3.操作不当 2 B7 Y! y! h/ ?
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在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。 , x1 ~! H4 X/ W/ O: J$ {1 E# W8 F
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4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
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6 w5 I; x' Q0 n) P 四、教训和建议 5 m: Q& M n7 @6 V" F2 K2 U
1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。
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* a7 d$ i' X6 t. P. A 2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。3 Y7 s: P3 r4 M8 `$ A' ]$ u+ I
3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。 - q* h( ~ W+ o2 _2 A" F
; V+ b& ` L7 R 4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
) b( z' x" Z4 w 5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
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