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[事故案例] 一起1万m3空分主冷爆炸事故的分析

   
了了声 发表于 2011-10-1 15:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一、事故经过   % I/ Q7 q/ N9 z. m
    1996年7月18日,哈尔滨xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。   
' R: s6 ~8 u% S0 Z) |    二、有关情况   
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该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。  
3 O: [5 L1 R5 j" }6 x' u6 C    三、事故分析   
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( C% j# G0 b/ z4 T, d  P5 \  1.空气污染    ' I+ m4 @2 J6 @. _8 r4 n7 q

, i6 }* c2 a. K# e  |8 m 空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。   
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  2.碳氢化合物在主冷中积累   
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* _6 |0 C. w& _: H; _: j 碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。  & |% A/ b% a5 I4 Z9 ^
    3.操作不当   
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在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。    % R' [+ J5 {$ Q9 r8 b2 ~) D
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  4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。    % W8 ]$ C. }, v, Q; K

& Y4 F6 p& S# i6 O3 o" M3 g 四、教训和建议   
8 j& i: ]6 w% x! R' K7 C    1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。     - F; W  e' R% o7 R0 G6 a( l
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  2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。1 ]6 j  q0 E/ l: d5 }. W
    3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。   
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' L0 O" D6 k2 G; ^  4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
  Q7 j! O$ S+ m" B" Q    5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。2 d9 s+ u1 J; [/ _7 o
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全部回复(29)
学习学习学习学习 : Y1 o, p/ F& Z9 U) C1 e; b1 T/ c
2011-12-21 13:45:02
回复 0
学习了,谢谢分享
2012-1-29 13:45:51
回复 0
学习学习学习学习
2012-4-13 11:21:42
回复 0
看的有点害怕,这也能爆炸
2012-5-28 16:30:07
回复 0
学习学习,安全意识淡薄,造成经济损失
2012-6-13 21:17:17
回复 0
受教了 了解了解
2012-6-13 22:29:09
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这绝对是有问题的 ,象我这一到烧秸秆的时候就加大液氧排放量,增加液氧分析频次,不合格的话用液氧来置换,确保主冷总氢合格
2012-6-14 09:52:40
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安全第一,预防为主。很好的案例分析
2012-7-25 13:45:10
回复 0
安全第一,预防为主。很好的案例分析
2012-8-4 03:14:25
回复 0
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