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一、事故经过
" g5 n0 P g9 I/ c 1996年7月18日,哈尔滨xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。
5 J1 C4 ~/ q$ `: Z3 g/ a 二、有关情况
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" q5 A' }- h5 u/ _$ N0 x 该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。 , H; N9 c8 ^3 G8 H
三、事故分析
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/ b* I, s/ z! X. P2 m% t8 K 1.空气污染
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! T. o& P* W1 n! Q8 v3 z% s 空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。
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$ R) m# _8 \: y) b4 ^' v% b 2.碳氢化合物在主冷中积累
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碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。
7 L& a: G1 s/ h1 K4 R. }* Y% M 3.操作不当
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在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。
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+ k# o4 m- f3 `! T7 Q { 4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
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四、教训和建议
' o8 p! P/ W8 {/ e3 C 1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。
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/ P3 Y9 F, b/ }3 ]* M 2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。
! j0 v6 A8 L6 V* O9 |) p 3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。
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8 ^% N) U7 }* \ q4 H/ V( |/ x 4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。 $ g1 q. f6 V; j8 x
5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。4 @8 m# M+ @# Y5 t7 W" A
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