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[事故案例] 一起1万m3空分主冷爆炸事故的分析

   
了了声 发表于 2011-10-1 15:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一、事故经过   * c& w, Z5 r, s6 o
    1996年7月18日,哈尔滨xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。    0 i/ J; L  g! O
    二、有关情况    & p# j1 d3 ]9 B( o8 O- ?* C

; g# G2 K6 F* o. f3 t6 [ 该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。  
, k! d. M5 j- s' R. H    三、事故分析    % l) f. R# e2 X! @3 b; h; {" h. L
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  1.空气污染    ; }3 ~3 ^3 K! G

3 d1 X! F3 M' P# \; o6 z8 D5 U 空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。   
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9 y# t; C: _$ a. u4 \  2.碳氢化合物在主冷中积累    - p4 A4 p  I' c6 R& T4 k

! k) H& U8 d( b4 |/ t 碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。  
1 @' e/ f7 p0 w3 g' z  V* f    3.操作不当   
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在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。   
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- x* J# d& V: S0 [  4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。    0 Z! J' t$ r) d

+ F* V2 j( L) Z7 S7 v8 S* f 四、教训和建议   $ X( o$ S3 G2 {# {' D
    1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。     ' J/ e. H$ A4 H' D! U1 Y
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  2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。0 {. D8 r# Z. u/ y0 T! t5 E6 i; ]
    3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。   
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  4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
7 y# s" b& C& S+ t: {5 g* Z    5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
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全部回复(29)
学习学习学习学习 ' {. l$ `6 p8 r8 e9 @
2011-12-21 13:45:02
回复 0
学习了,谢谢分享
2012-1-29 13:45:51
回复 0
学习学习学习学习
2012-4-13 11:21:42
回复 0
看的有点害怕,这也能爆炸
2012-5-28 16:30:07
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学习学习,安全意识淡薄,造成经济损失
2012-6-13 21:17:17
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受教了 了解了解
2012-6-13 22:29:09
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这绝对是有问题的 ,象我这一到烧秸秆的时候就加大液氧排放量,增加液氧分析频次,不合格的话用液氧来置换,确保主冷总氢合格
2012-6-14 09:52:40
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安全第一,预防为主。很好的案例分析
2012-7-25 13:45:10
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安全第一,预防为主。很好的案例分析
2012-8-4 03:14:25
回复 0
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