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一、事故经过 - K4 o d6 Y* K& J, Q
1996年7月18日,哈尔滨xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。 4 C* I U8 a7 V4 A
二、有关情况 # T9 o" Y# s1 d5 ?% Y1 _5 H* H5 w4 ]
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该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。
4 m) U8 B; d* y. w9 c 三、事故分析 + u# W U7 N+ l! Q0 ^
5 N% V1 H/ j4 d5 [) a9 c) E5 ` 1.空气污染
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: G; O/ h5 B ]0 z 空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。 ; O) `3 Y, c) G/ W% Z
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2.碳氢化合物在主冷中积累
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碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。
4 B$ U! g* |3 J+ q# X 3.操作不当
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7 f0 ~: b2 C4 h, y+ ]5 v3 B$ q. c在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。
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# e( K2 q. f. I1 Y9 G1 S$ d 4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
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, d; ?. o* t) [7 e, k4 A5 I; I 四、教训和建议 7 }$ w ~. C8 F1 L8 U: B2 G2 S% B
1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。 " U) \' }, F. C* [ Q$ k2 D$ r8 q
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2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。% F3 `3 I7 b: `1 i
3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。
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4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。 R( Q1 d7 N1 h
5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
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