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一、事故经过 : D# B) f% {- _, f# Q
1996年7月18日,哈尔滨xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。 X$ J! g7 [: J- z B4 [+ J+ W
二、有关情况
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该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。
" b! Z0 L6 p/ a4 P1 c 三、事故分析 $ W* j, P; Q% J& F% L
7 p( k6 i! P: N9 h% ~ 1.空气污染
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$ ~1 t+ M X/ h, C; n; d: u" k/ g 空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。 6 ]$ t) d) ]/ @1 m6 [* K
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2.碳氢化合物在主冷中积累
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3 b7 I0 }% W$ d& k2 [% { 碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。
2 U) Q7 }7 R5 U% g+ N; t9 k5 [ 3.操作不当
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在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。 " H! j: {& _3 ?1 E' z3 f0 j! J8 q
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4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。 ; W* }2 T/ h A
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四、教训和建议 9 V/ s: D. w1 ~6 r* [+ g0 ^
1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。
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( i# ^) F5 d/ [. C7 Y' b. W- \ 2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。
& B5 ~) D" e" P; m3 n8 j! M 3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。 / r z3 @! g* a
. _# d; q( r0 v' m2 h! O0 } 4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
+ {4 t% M" }. }4 `9 T1 ] 5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
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