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空分装置的能耗

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发表于 2011-4-20 14:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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目前空分国内大型化已经基本实现,但我们和知名的空分公司单位产品的能耗能差多大?请讨论
发表于 2011-4-20 16:54:04 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

问题太过笼统
发表于 2011-4-20 19:30:24 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

简单说就是生产一方氧气耗多少电或多少蒸汽,和老外的差距是什么,我认为主要是流程设计以及消耗上,老外频繁签约关键就是能耗问题,不知对否?[ 本帖最后由 XIAOXIAOREN 于 2008-10-6 15:19 编辑 ]
发表于 2011-4-20 22:06:44 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

榆林天然气化工有限责任公司空分能耗情况:从6月25日16:00至6月30日8:00对1空分装置进行了112小时的电能考核,结果统计如下:1空分装置平均加工气量:23000 m3/h空压机总电量: (3737.8-3726.82)×24000 = 263520 kWh。氧压机总电量:(1.35 8.17 3.92 3.58)×4500 = 76590kWh总氧产量(包括液氧):4105×112 = 459760 m3总电耗:(263520 76590)÷459760 = 0.7398 kWh/m3
发表于 2011-4-21 00:43:04 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

国内空分设备的流程组织水平,已经达到国际上的先进水平,但在机器设备的制造技术上还存在很大的差距,造成单位氧耗高于国外产品。
发表于 2011-4-21 03:19:24 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

严重不同意5楼观点,其实国内空分厂的流程组织还是有不少问题的,说一个实际例子,山东某厂订的杭氧的空分,部分图纸还在使用二十几年前的旧货,可以说一直没有改进。而且国内的一些设计单位和设计人员因循守旧,抱残守缺,有些问题已经在多套装置中被修改了,但下一套他们还是按照原始图纸来,在建设过程中被发现了再改。
发表于 2011-4-21 05:55:44 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

简单说两句:由于不可逆性较大和产品提取率略低,当氧气压力为30ar时,内压缩流程空分装置的产品单位能耗要高于外压缩流程。氧气压力不同,两者产品单位能耗的差距是不同的。随着液体膨胀机等先进单元设备的使用,这种差距将缩小
发表于 2011-4-21 08:32:04 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

你这个问题范围太广了
发表于 2011-4-21 11:08:24 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

呵呵,氧单耗我们可以达到0.5-0.6。最低0.4个人觉得2点吧1 流程问题a..新的流程可以大大的提高氧气提取率。比如林德最新的流程里面,膨胀空气进下塔。氧气提取率可以达到99%以上。而氩气提取率可以达到93以上。所以单纯的考虑氧单耗的话已经不能真正的体现空分的价值。因为毕竟氩气也是高价值的气体。b..新流程增加了高压液空能量回收装置。也就是液体膨胀机(个人觉得应该叫做液体能量回收透平,因为他不是完全的膨胀机。不靠膨胀来回收能量。只是液体的压力降低)。 虽然比起整体的能量消耗,这些能量微乎其微,但是毕竟是一部分能量的补充。2. 操作问题精细化操作的不够。如果精细化控制和操作,一般设备都有一定的提高的潜力。但是这方面很多做的不够。
发表于 2011-4-21 13:44:44 | 显示全部楼层

RE:空分装置的能耗

不知道你的93%氧输出压力是多少,我估计是4kgf吧,国内的PSA制氧,在93%浓度下,输出压力50kpa下,电耗小多了,只有0.4Kw/h/NM3O2[ 本帖最后由 robeebaggio 于 2008-10-26 22:26 编辑 ]
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