本帖最后由 Sunqh 于 2021-4-22 20:23 编辑 5 U- N( \3 B7 S! z
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我给你估算一下引出10%氩馏分的方案。5 l& T9 U% l9 m* z. x
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以20000空分为例,氩馏分量是氧气量0.4倍,则氩馏分量是20000*0.4=8000,其中含氧气8000*0.9=7200,含氩气800,满足氩提取率条件了。, m" B: n. V* E+ u1 R0 ]: p
: D1 a- V+ M9 m0 C) K主塔氧气产量20000-7200=12800,主塔下部所需回流液量是氧气量的3.4倍,则主塔下部回流液量=12800*3.4=43520,主塔氧潜热是5.3atm氮潜热的1.39倍,则所需循环氮气量是43520*1.39=60493,大约相当于氧气产量20000的3倍,就按60000计算。这个循环氮气量对主塔精馏段也差不多正好合适。
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8000氩馏分的处理,其中含氩800,按普通空分30倍回流液量,所需循环粗氩气量是800*30=24000
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' y4 q- M8 M2 p$ z7 [8 ]: y! C: z8000氩馏分中含氧8000*0.9=7200,3.4倍回流液量,7200*3.4=24480,倒也差不多相符,就按粗氩循环量24000计算吧。
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所有压缩机等温效率都取0.7,环境温度300K,粗氩气复热后压缩,压比2,功率是:3 t0 @2 x1 l C1 s% {# ]
24000*101.3*300/273*ln(2)/0.7/3600=735kW4 O( N# ^0 R9 V' o: q4 u3 |# m. I: {
" j+ ?9 S# s8 g# A7 j空气量98000,压比2,则空压机功率是:
4 t' B( e4 ]7 l3 m98000*101.3*300/273*ln(2)/0.7/3600=3001kW
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; f- B6 @+ z/ M, ^) r9 z循环氮压机功率,出口压力取5.4atm绝压,比普通空分的空气压力低0.2atm,因为普通空分的空气要经过空冷塔、分子筛和下塔,有阻力。循环氮压机功率:) ]3 z2 ^1 M- {: t6 C. l* ?
60000*101.3*300/273*ln(5.4)/0.7/3600=4470kW
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三台压缩机功率合计是735+3001+4470=8206kW
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普通空分空压机出口压力比循环氮压机高0.2atm,取5.6atm,则普通空分空压机功率是:
: C i) } i7 m9 f& r* x8 u98000*101.3*300/273*ln(5.6)/0.7/3600=7458kW
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/ E+ {3 w4 d: z* a3 _' a/ }. p/ k8206/7458=1.10,你的方案压缩机功率多10%) C* [! _' A5 v5 o6 C: B$ y9 Z
2 U6 x8 h) b4 h$ v多2台压缩机,主换热器体积翻倍,粗氩气液化后需要泵送,虽省了下塔但上塔上部增大,而且你的空气压力只有2atm绝压,分子筛吸附很困难,再生污氮气量很大。7 P& h: E$ {& R( {
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以上有没有什么参数需要调整的?
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