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本帖最后由 Yb2021 于 2023-12-14 08:48 编辑 0 Y& y7 m4 y, p/ v5 V2 e9 ^
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如果把双塔流程的上塔按照氮一氩氧进行精馏组织(这是符合氧氮氩三元物系精馏的一般组织原则)提馏段气液比大于最小气液比5%-10%计算,进入下塔的空气量只需要占总空气量的60%,即使考虑氧提取率,进入下塔的空气数量也只需要达到空气总量的70%,30%以上的空气量可以用于膨胀制冷后进入上塔参与精馏,当然这种情况下上塔底部只能得到95%纯度(含氩4.5%,含氮0.5%)的氧气。3 l4 o7 w u& J) B
如果要求空分塔底部的氧气纯度达到99,5%以上,无论是提氩还是不提氩,那么空分塔必须按照氮氩一氧进行精馏组织,进入下塔的空气数量必须达到空气总量的85%以上!
5 [+ K0 w7 |5 k% G 现在我们看一看空分塔按照氮一氩氧进行精馏组织,空分塔底部氧气纯度95%的空分装置,粗氩精馏塔提氩装置投入运行后的变化,双塔流程的精馏塔提氩装置并不是将95%纯度氧气(含氩4,5%)作为精馏原料送入粗氩精馏塔进行精馏分离,而从上塔提馏段(上塔底部以上25块理论塔板数处)引出含氩10%,含氧约90%及少量氮气的氩馏分进入粗氩精馏塔进行氮氩一氧精馏分离,其数量大约为空分装置氧气产量的40%,当氩馏分引出后,在主冷凝器热负荷及回流液数量不变的情况下,上塔底部排出的产品氧气数量减少(部分氧气产品由粗氩精馏塔底部引出),上升气增加气液比升高约30%,氩馏分引出口至上塔底部的实际回流气液比从0.52提高至0.7以上,氩馏分引出口以下的提馏段由原来的氮一氩氧提馏段变为氮氩一氧提馏段,其结果是上塔底部的氧气产品纯度从95%上升至99,5%(含氩0,5%,含氮微乎其微),上塔提馏段底部至氩馏分引出口以下从原来的氮一氧氩提馏分离转变为氮氩一氧提馏分离,而氩馏分引出口以上的空分塔仍然是氮一氧氩精馏分离。5 M' T: y; P* q( H' E
其次提氩装置(精馏塔)投运后,部分膨胀制冷空气转用于粗氩精馏塔加热器(再沸器),膨胀制冷的空气量恢复至占空气量的15%,粗氩塔加热器中空气冷凝为液空,送至粗氩精馏塔顶部的液空蒸发一冷凝器中蒸发气化,使粗氩精馏塔顶部工艺氩气液化作为回流液,蒸发气化后的空气与膨胀制冷空气汇合后进入上塔参与精馏。6 D3 g* l( _: v# T
粗氩精馏塔提氩工艺方案与目前双塔流程粗氩冷凝塔提氩工艺方案相比并无优势,至于蒸发气化后的空气和膨胀制冷空气汇合后进入上塔参与精馏,这是符合精馏的基本原则,至于目前双塔流程粗氩冷凝塔提氩工艺方案,富氧空气从氩馏分引出口以上一块理论塔板数处返回上塔,是精馏门外汉的想当然而已,不是什么无比精妙,不但不能降低氩馏分中的氮气含量(实际上提高了氩馏分中的氮气含量)反而极易造成氩馏分中的氮气含量波动,是造成粗氩冷凝氮阻问题的一个重要因素,出现氮阻问题的最重要原因在于下塔富氧液空送上塔精馏段和粗氩冷凝器之间的数量分配!。0 z5 [" x o1 @0 s3 |, R$ a
现在再来比较一下不带提氩装置但要求氧气纯度达到99,5%的空分装置和带提氩装置的空分装置产品情况和工艺参数。提氩装置投入运行后,首先从产品上看,氮气氧气的纯度两者一样,氧气产量略有提高(提氩装置投运后,氧气产量提高的原因在于氧提取率略有提高,其原因在于提氩装置投运后,上塔富氧液空入口处对应气相中的氧含量有所降低)。带提氩装置的空分装置增加一个工艺氩气产品。从工艺参数上看,上塔精馏段带提氩装置的空分装置液氮数量保持不变或略有减少,富氧液空数量不变,氧提取率上升的原因在于提馏段发生的变化。从提馏段来看带提氩装置的空分装置和不带提氩装置的空分装置变化就非常大了。不带提氩装置的空分装置上塔提馏段只有一个回流气液比,整个提馏段都是氮氩一氧精馏分离,最后将氩组分由污氮气中排出!而带提氩装置的空分装置的上塔提馏段则分为两段有两个气液比,第一个是空分塔底部至富氩馏分引出口,第二个是富氩馏分引出口至膨胀制冷空气入口处。其中第一个气液比提氩装置投用前后没有变化。第二个提氩装置投用前后变化就大了,由氮氩一氧精馏分离变为氮一氩氧提馏,实际回流气液比下降,富氧液空入口处的气相中的氧氩含量下降,氧提取率上升!这就保证了氩馏分引出口始终是空分塔氩浓度最高的位置。当然以上的描述是粗略的。 |
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