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本帖最后由 現代進行時 于 2013-10-28 14:23 编辑 ( q2 {3 r$ c* l, s( o# u& Q
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塔内,1.下塔纯的是37-38,压力是0.46,阻力是16.40KPA,
* T- u. _5 I. a5 }3 _* W! l% ^ ` 2.上塔的氮气纯度是5.3PPM。氮气压力是18.0KPA左右,流量是33000的氮气量 ,. j9 Y0 U% M" I: ]( G
3。污氮气0.17的含氧量,压力是13.5KPA。进塔空气量是82500多(不少)
$ u7 E8 F1 f& H1 p! K- R 4.氧气产量是15000的量,纯度是99.3的含氧量。
/ l( D6 }4 L. [$ A6 G! ]! q 5.膨胀量是6850左右,- S1 {' ]) Q s
6。V2开度是60,, Y( e% E, P, p6 o' _
7.液氧的排放量是400左右,每(8小时)
- ]: h2 G0 m2 }; J+ ?; o5 \ 8.主冷液位控制在2800最低,到3000排液。每个班可排放2次左右. 每次是200 % f1 F7 a; y& N9 J
9.主换热器的热端温差是氧侧的热端温差最大在5度左右。其次是氮气,污氮气
8 N; j6 X" b6 G8 u' j. q 1 0.主冷的温差是1度% }; G+ u" K+ C1 q0 C0 O
11.上塔的压力是上底是45KPA左右。上顶是36.5KPA左右
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1,按组分平衡来算的话82000*.209=17100的氧气量。但实际的氧气产量是15000-15200左右的产量,纯度是99.4的3 w* g/ Y5 C- p6 p
2 ,下塔的回流比是小于1的是0.55的比。下塔合格.. _ B0 d7 L% G& ?. U* I7 g
3,上塔的的氮气纯度是99.99938左右。5个9 污氮气的纯度是99.83 按这个数据来说氧气的提取率是相当的高了。污氮气的每小时的损氧量才58立方的氧气,氮气中基本就没有氧。上塔的精馏段的精馏是相当的好呀。但是,氮气纯度高,肯定是上塔的精馏段的回流比大,氮气纯度才可能这么高的。: G3 x* ?2 l6 q t) R" C
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4,氧气的提取率是0.877.
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本人觉得问题所在于1,上塔的塔温有点低,导致上塔温降小。也就是回流比大,氧气纯度低,下流液体多,液氧积液快。排液勤。可降低点氮气纯度,和污氮气纯度, 可关点V2来减少上塔精馏段的回流比,塔温度上升。9 X) C; A( f. a; X8 V
2,减少膨胀量,减少冷量
! R' o" q3 n# L# j8 }0 E4 C 3,勤排放不凝气,
( C: ?& G% d& [4 k: N& } 4,检查进塔空气的孔板流量计和个个组分流量的流量计,是否准确,
' D/ f5 l( D2 U; l: N) J9 b 5.或者就是设备本身的毛病了.
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新设备就纯度不高了,望高手指点迷津呀,!! |
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