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本帖最后由 現代進行時 于 2013-10-28 14:23 编辑 0 r2 x! \) ]7 s: l
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塔内,1.下塔纯的是37-38,压力是0.46,阻力是16.40KPA,
: ]- H; H# ~# n0 ? 2.上塔的氮气纯度是5.3PPM。氮气压力是18.0KPA左右,流量是33000的氮气量 ,! _/ {8 J- o% T2 b' \# i
3。污氮气0.17的含氧量,压力是13.5KPA。进塔空气量是82500多(不少); ?1 |0 F$ x3 W8 }
4.氧气产量是15000的量,纯度是99.3的含氧量。. i# E$ @- o8 s) P* E7 t
5.膨胀量是6850左右,
3 y, z2 w) y# O! R 6。V2开度是60,
+ k8 \* D5 z, D0 V. ~" ?' ? 7.液氧的排放量是400左右,每(8小时)
# g/ r. |: P3 m w. ` f1 M3 H 8.主冷液位控制在2800最低,到3000排液。每个班可排放2次左右. 每次是200
8 G8 r* k6 W6 R$ d* ?3 C 9.主换热器的热端温差是氧侧的热端温差最大在5度左右。其次是氮气,污氮气3 J' i+ p/ c$ o& c* I* O3 c
1 0.主冷的温差是1度$ M! G3 I7 A% l
11.上塔的压力是上底是45KPA左右。上顶是36.5KPA左右+ S P5 [% D: a! P1 a z1 _2 B
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1,按组分平衡来算的话82000*.209=17100的氧气量。但实际的氧气产量是15000-15200左右的产量,纯度是99.4的3 u5 S$ U/ {( M; t" l, X. k: o
2 ,下塔的回流比是小于1的是0.55的比。下塔合格.* v; G: Z8 D0 Y7 O+ h; |4 _
3,上塔的的氮气纯度是99.99938左右。5个9 污氮气的纯度是99.83 按这个数据来说氧气的提取率是相当的高了。污氮气的每小时的损氧量才58立方的氧气,氮气中基本就没有氧。上塔的精馏段的精馏是相当的好呀。但是,氮气纯度高,肯定是上塔的精馏段的回流比大,氮气纯度才可能这么高的。& B& \9 x, w4 d
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4,氧气的提取率是0.877.6 ] B" B3 a: Q% X5 i# h# j; f( [. t
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本人觉得问题所在于1,上塔的塔温有点低,导致上塔温降小。也就是回流比大,氧气纯度低,下流液体多,液氧积液快。排液勤。可降低点氮气纯度,和污氮气纯度, 可关点V2来减少上塔精馏段的回流比,塔温度上升。1 j0 e! Z( |5 n! P1 m
2,减少膨胀量,减少冷量& }( ^4 S$ V8 e
3,勤排放不凝气,
) f5 L5 Q% }( ~. W5 }" c, h. F; x 4,检查进塔空气的孔板流量计和个个组分流量的流量计,是否准确,2 N; |* L% ]6 N0 o+ r( h- q# I
5.或者就是设备本身的毛病了.6 V5 p# L6 Z0 z ^8 \& a6 b
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新设备就纯度不高了,望高手指点迷津呀,!! |
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