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本帖最后由 現代進行時 于 2013-10-28 14:23 编辑
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% J# {9 Z; H% E2 Q7 O5 c" B7 K塔内,1.下塔纯的是37-38,压力是0.46,阻力是16.40KPA,. ]" R0 N) _; w7 o4 u
2.上塔的氮气纯度是5.3PPM。氮气压力是18.0KPA左右,流量是33000的氮气量 ,
- C* C% r' d7 m 3。污氮气0.17的含氧量,压力是13.5KPA。进塔空气量是82500多(不少)
! n2 g- M! ^/ H+ a 4.氧气产量是15000的量,纯度是99.3的含氧量。
' g4 f2 T' ~6 d! s+ [ 5.膨胀量是6850左右,9 O3 W/ Q7 g: H& @9 p7 \
6。V2开度是60,
1 m5 I! A% V3 z; B 7.液氧的排放量是400左右,每(8小时)# J" j, B3 @/ q6 y" Z3 V
8.主冷液位控制在2800最低,到3000排液。每个班可排放2次左右. 每次是200
7 j, ^9 X( }: {- ]& V1 r4 [( }- J; O 9.主换热器的热端温差是氧侧的热端温差最大在5度左右。其次是氮气,污氮气" X0 C' L) }, }0 z* Y, `: R
1 0.主冷的温差是1度( ~7 {7 Q0 u, g Y
11.上塔的压力是上底是45KPA左右。上顶是36.5KPA左右
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1,按组分平衡来算的话82000*.209=17100的氧气量。但实际的氧气产量是15000-15200左右的产量,纯度是99.4的2 }9 |; K! h& c6 f( n" r# u
2 ,下塔的回流比是小于1的是0.55的比。下塔合格.
* I# u( T& b8 v& e" \% b( g3,上塔的的氮气纯度是99.99938左右。5个9 污氮气的纯度是99.83 按这个数据来说氧气的提取率是相当的高了。污氮气的每小时的损氧量才58立方的氧气,氮气中基本就没有氧。上塔的精馏段的精馏是相当的好呀。但是,氮气纯度高,肯定是上塔的精馏段的回流比大,氮气纯度才可能这么高的。" J3 c' @, E2 g) P& ^; H. T( {
6 G- U# n: r) D- C; q. x4,氧气的提取率是0.877.
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0 E" v( d- O! ~( s0 X5 _( }' R 本人觉得问题所在于1,上塔的塔温有点低,导致上塔温降小。也就是回流比大,氧气纯度低,下流液体多,液氧积液快。排液勤。可降低点氮气纯度,和污氮气纯度, 可关点V2来减少上塔精馏段的回流比,塔温度上升。 v' D3 j& `3 l+ t
2,减少膨胀量,减少冷量
# U* N7 _ J4 j 3,勤排放不凝气,% V0 M& c% s4 B- e& S( m1 ^
4,检查进塔空气的孔板流量计和个个组分流量的流量计,是否准确,% _- B; R) k$ O$ d8 R& U! o
5.或者就是设备本身的毛病了.
0 k, c2 a% f% X- l+ [ A- Z5 W" Q( h3 R# c# F$ B1 V' T
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4 A+ f+ [8 r/ d9 \ 新设备就纯度不高了,望高手指点迷津呀,!! |
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