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本帖最后由 現代進行時 于 2013-10-28 14:23 编辑 5 ]/ J: c+ k+ w' _2 b
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塔内,1.下塔纯的是37-38,压力是0.46,阻力是16.40KPA,
2 ~! n1 B% Y. W$ y5 @& d( V& ` 2.上塔的氮气纯度是5.3PPM。氮气压力是18.0KPA左右,流量是33000的氮气量 ,
8 t* {1 m$ w$ p ], d 3。污氮气0.17的含氧量,压力是13.5KPA。进塔空气量是82500多(不少)
0 q1 }6 X( p! a) p" ?6 q6 e 4.氧气产量是15000的量,纯度是99.3的含氧量。
3 r* i m8 I; I1 h) a 5.膨胀量是6850左右,5 {7 K$ a9 ?" H6 ^
6。V2开度是60,+ a' s+ V% C {7 j2 P7 c
7.液氧的排放量是400左右,每(8小时)$ c+ Z; ]# B0 {4 c3 \7 b: j3 m
8.主冷液位控制在2800最低,到3000排液。每个班可排放2次左右. 每次是200
7 `( S8 V7 G. ~& ]! } 9.主换热器的热端温差是氧侧的热端温差最大在5度左右。其次是氮气,污氮气* t2 ^ ]9 w, |; m( o
1 0.主冷的温差是1度" h, m% A" \' J W1 c: C6 f
11.上塔的压力是上底是45KPA左右。上顶是36.5KPA左右
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1,按组分平衡来算的话82000*.209=17100的氧气量。但实际的氧气产量是15000-15200左右的产量,纯度是99.4的5 [" ?3 i: i% @2 h; e5 \' R- u
2 ,下塔的回流比是小于1的是0.55的比。下塔合格.
! n$ i1 u. ^4 ^$ n$ x. x3,上塔的的氮气纯度是99.99938左右。5个9 污氮气的纯度是99.83 按这个数据来说氧气的提取率是相当的高了。污氮气的每小时的损氧量才58立方的氧气,氮气中基本就没有氧。上塔的精馏段的精馏是相当的好呀。但是,氮气纯度高,肯定是上塔的精馏段的回流比大,氮气纯度才可能这么高的。; H& }2 P/ K2 J( _, q1 {4 f
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4,氧气的提取率是0.877.
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9 g& h* T q; x! p! { 本人觉得问题所在于1,上塔的塔温有点低,导致上塔温降小。也就是回流比大,氧气纯度低,下流液体多,液氧积液快。排液勤。可降低点氮气纯度,和污氮气纯度, 可关点V2来减少上塔精馏段的回流比,塔温度上升。
6 v, a, O2 O) l+ V 2,减少膨胀量,减少冷量
3 L+ i) X, o- L5 \2 N 3,勤排放不凝气,7 B8 ?5 e8 d! z: g8 u; h9 w8 G0 |
4,检查进塔空气的孔板流量计和个个组分流量的流量计,是否准确,
2 ^; A! h3 d! U! y) e1 Y" @ 5.或者就是设备本身的毛病了.
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新设备就纯度不高了,望高手指点迷津呀,!! |
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