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本帖最后由 現代進行時 于 2013-10-28 14:23 编辑 6 B% V! J$ w4 c/ V
. i& }( [1 ]% ~+ o塔内,1.下塔纯的是37-38,压力是0.46,阻力是16.40KPA,: m5 T1 w2 B9 Q7 c8 [' U
2.上塔的氮气纯度是5.3PPM。氮气压力是18.0KPA左右,流量是33000的氮气量 ,
, S% _* d+ V0 N8 _ 3。污氮气0.17的含氧量,压力是13.5KPA。进塔空气量是82500多(不少)
+ K2 ]) P5 g9 f 4.氧气产量是15000的量,纯度是99.3的含氧量。
# M) C# f0 n) [8 ` 5.膨胀量是6850左右,
0 \( x# N" s4 Q 6。V2开度是60,
% m: k' m, Q1 s ` 7.液氧的排放量是400左右,每(8小时)
$ a$ o1 V% ?6 T2 m/ a" z 8.主冷液位控制在2800最低,到3000排液。每个班可排放2次左右. 每次是200
' ?0 Z0 Y' Z. W' H3 o: G5 G6 z 9.主换热器的热端温差是氧侧的热端温差最大在5度左右。其次是氮气,污氮气
( f1 H1 w1 B2 P2 A: m. h 1 0.主冷的温差是1度. h7 S' q2 Q3 A2 l
11.上塔的压力是上底是45KPA左右。上顶是36.5KPA左右: y m/ e& ?- f0 ]+ R) b
& P3 Z# x: ~# _! K h ~
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1,按组分平衡来算的话82000*.209=17100的氧气量。但实际的氧气产量是15000-15200左右的产量,纯度是99.4的' |/ b& X6 @; {, @& {+ W1 e- t" e6 L
2 ,下塔的回流比是小于1的是0.55的比。下塔合格.
1 V- q8 l* V4 H% j% _; s* ~3,上塔的的氮气纯度是99.99938左右。5个9 污氮气的纯度是99.83 按这个数据来说氧气的提取率是相当的高了。污氮气的每小时的损氧量才58立方的氧气,氮气中基本就没有氧。上塔的精馏段的精馏是相当的好呀。但是,氮气纯度高,肯定是上塔的精馏段的回流比大,氮气纯度才可能这么高的。
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3 F5 [: N3 b0 G6 G4,氧气的提取率是0.877.9 O$ G+ ~) F* q0 L
8 e' J, s% }0 N* q$ Y
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本人觉得问题所在于1,上塔的塔温有点低,导致上塔温降小。也就是回流比大,氧气纯度低,下流液体多,液氧积液快。排液勤。可降低点氮气纯度,和污氮气纯度, 可关点V2来减少上塔精馏段的回流比,塔温度上升。 z+ a2 M o9 O7 h
2,减少膨胀量,减少冷量
6 z: p4 P8 H) y! X* i 3,勤排放不凝气,# G* V0 N( S x# ^8 c
4,检查进塔空气的孔板流量计和个个组分流量的流量计,是否准确,) c7 T! \9 F4 y& Y6 h/ y0 O" b3 W
5.或者就是设备本身的毛病了.1 L$ h0 k/ q/ L1 ~ Y3 b( x0 C
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, x0 @9 L3 i* l! O
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新设备就纯度不高了,望高手指点迷津呀,!! |
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