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赠人玫瑰,手留余香。

 

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+跨行搞“发明”很容易闹笑话,“发明家”自己不知道,内行一看便知。

你写这么长,谁有耐心看下去?你把设想简单说清楚就行,不要超过1000字。这又不是小学生写作文,字数多就表示水平高。我只看了一点最后,提氩,你13500的循环量哪里够?

原料气95%氧,要得到10000氧气,原料气量10000*0.996/0.95=10484

氩产量400,则原料气中氩含量400/10484=3.82%,此处上升气量至少需要达到400/(3.82%/3)=31434,你的气量是13500/1.06-10000+10484=13220,还差得太多。

从氧气方面考虑,得到10000氧气,回流液至少3倍即30000,显然你需要再增加一个热泵,10%氩馏分增压,流量18000左右,这样才能得到400氩和10000氧气。

你13500流量,压比1.6,功率100kW,显然只能是低温增压。为了冲抵这些冷损,膨胀机功率要增加100kW,空气压力怎么可能不变?还有10%氩馏分增压的冷损,空气压力要升高很多。

尤总对空分太生疏,想搞空分发明并不现实。
本帖最后由 Sunqh 于 2021-12-14 18:14 编辑

尤总确实是合成氨专家,这方面我很佩服尤总。我在网上看到,国内某合成氨装置发生重大事故后,尤总与被称为“中国氮肥之父”的上海某老专家事先没商量就想到一起了,这就是周瑜和诸葛亮手心的两个“火”字啊!

我想请教尤总一个与合成氨和空分都有关的问题:

合成氨NH3中的氮元素,是直接来自于空气,还是用空分生产的纯氮气?对纯氮气中的氩含量有要求么?比如是否希望纯氮气中的氩含量低于100ppm?

我计算过纯氮气中的氩含量,大约是在纯氮气中氧含量的10~100倍之间,采用适当的流程,可以降低纯氮气中的氩含量。

我知道N2+3H2=2NH3是可逆反应,需要分离出其中的NH3,然后再循环反应,就是纯氮气中的氩浓缩后,是否会妨碍反应过程?
本帖最后由 Sunqh 于 2021-12-14 18:03 编辑

低温增压的功耗估算,空分中设液体膨胀机时,发电机每回收1kW功率时,空气增压机可以同时减少5kW功率,增压机那头才是大头。

同样的,低温液体泵或低温增压机每增加1kW功率,压缩机需同时增加5kW,总计是6倍关系。

复热后常温增压,虽然有阻力和温差损失,总功率增加量大约是低温增压机功率的4~5倍,复热后常温增压仍好一些。

在厦大工况1基础上生产99.6%氧气且提氩,能耗最接近双塔流程的方法可能是:

原单塔理论塔板数增至75,塔底取出7000纯度为99.6%的氧气(另0.4%是氩),塔中抽出3300~3400的馏分,其中含氩10%左右,然后照你说的氩氧塔顶抽出13500气体复热,再增压后冷却,在氩氧塔底部蒸发氧气而冷凝,再泵送至氩氧塔顶作为回流液,塔顶得到工艺粗氩气,塔底得到3000氧气,这样与厦大工况1相比,电耗要增加450kW左右。

而厦大报告中的双塔流程,只要增加上下塔理论塔板数就能提氩,基本上不增加电耗就能氧气纯度99.6%且提氩。都加上提氩后,双塔流程的电耗比厦大工况1提氩且氧气99.6%后的电耗低10%以上,是尤氏单塔达不到的。尤氏单塔将空气压缩分为原料空气压缩和热泵循环氮气压缩两部分,这是大错特错!提氩又再增加一台压缩机,电耗增加是必然的。你的氩氧塔很高,还要分两段,比正常粗氩塔还要多一台输送泵,2塔到1塔要一台,热泵冷凝液至塔顶回流需要有一台,如果还要备泵,那就多2台。主换热器体积是正常双塔流程的2倍多,价格冷损大增,空分中主换热器价格比下塔贵很多,还有热端温差引起的热交换不完全冷损大增。你少了下塔,但是上塔精馏段塔径增大。进尤氏单塔中部的空气量太多,对提氩不利。

尤总的所谓“空分发明”,都是建立在对空分几乎完全不了解的基础上。
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