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[换热设备] 裂解装备冷油装置的改良技能探究

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发表于 2013-7-23 10:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  对急冷油换热器和中油换热器进行检修清理。但检修清理投用后,换热器短时间内即出现流量降低的现象。例如中油与原料加氢尾油换热的换热器EH-1106在检修清理投用8小时后,流量即从95t/h下降到80t/h.对其进行检修时,发现管束堵塞物不是焦粉,而是像沥青质样粘稠物。由于当时对该现象没有清楚的认识,只是认为是裂解加氢尾油原料带来的影响,因此被动的频繁清理换热器,造成急冷油、中油换热器每月至少清理1次,花费了大量的检修费用,增加了生产成本。1 y$ v0 S3 O3 s8 |+ s) n: U

  a  N/ K% [: K9 x4 s6 D1 c5 u$ z  裂解炉间歇性全投石脑油原料。新区裂解装置设计裂解原料为石脑油和加氢尾油,由于石脑油供应紧张,新区裂解加氢尾油比例较大,最高时67.炼油厂1200kt/a高压加氢开工装置开工后,新区裂解尾油比例更达到75.为改善急冷油系统运行状态,裂解炉间歇性的改为全投石脑油方式,以控制急冷油粘度,改善急冷油状态,缓解换热器堵塞状况。由于急冷油系统的情况不断恶化,装置被迫降低负荷运行。到2004年2月,装置仅能维持2台炉负荷运行。) Z1 M% T( _$ S; D* u
) Z. q+ b) W1 F: K
  重质燃料油汽提塔运行不正常,减粘效果差。由于重质燃料油塔减粘效果差,再加上格栅填料中间存有一定量的液相,使落入塔釜的急冷油量相对较少,且焦质含量很高。因此在急冷油循环过程中经常会出现塔釜液位下降的现象,液位很难控制。为了保持急冷油连续采出,保持汽油分馏塔釜液位稳定,必须向汽油分馏塔中引入大量调质油。
; E: E8 l. v/ _8 O7 Y5 u* f6 ?$ b& f! u1 k, K5 e2 B" U7 V1 L# P- w
  对于大庆乙烯装置新区的汽油分馏塔来讲,追求高的热量回收使急冷油和中油的取热比较大,汽油回流所需要的取热量小很多,所需要的汽油回流量很少,所以汽油精馏段的塔径应该缩径,以满足不出现干板的要求,而实际上,上下塔径是相同的。塔内件的选择任何塔内件的选择都要根据介质的性质来确定,尤其要考虑介质的挥发性、粘度、杂质含量等。对于汽油分馏塔的中油段和汽油精馏段来讲,由于介质挥发性较好、粘度较小、杂质含量很少、相对纯度较高,使用散堆填料和规整填料是可行的。1 p4 p# E' j( @7 U! |
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