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楼主: Yb2021

[空分工艺] 外行学空分(277)一一新单塔流程标准工艺方案的改进(二)

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发表于 2023-3-15 16:43:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sunqh 于 2023-3-15 21:25 编辑 / L: k2 I9 p; O7 {, E( N$ [) x

! L& i4 i, ~3 B1 B- S/ Y在双塔流程中增加液体产量
- y! O; a" I- W% u9 G: w0 r. g
0 @, F: @# ~8 N, n' o* G在普通全低压双塔流程中,膨胀空气占比11%是由上塔底的氧气量和纯度决定的,这种流程的上塔上部仍然存在一定量的多余回流液。如果在双塔流程中对部分空气增压后再膨胀,就能多产液体。我可以用这种方法调整到上塔回流比与你的相同,然后看用部分空气增压膨胀的方法多产液体能耗如何。
  R# `* e2 H8 S- l6 b. G; P8 e' \  D( J, v/ I
首先尤氏单塔空气量50000,氧气量10000,氩400(这个偏大了,不管它,相同就行),那么生产氮气(含污氮)量是50000-10000-400=39600,你循环氮气液化量是22000,那么出上塔氮气总量是39600+22000=61600,液气比22000/61600=0.357143* I. @. h- ~/ J9 g

; |: v2 C* }5 a+ e! d普通空分出上塔氮气50000-10000-400=39600,与你的回流比相同,所需回流液氮量39600*0.357143=14143
( m  P! H% f$ ]/ C9 }2 C, \) M- d( o: g
当下塔有21%贫液空进入时,下塔最小液气比减小至0.45左右(这个可以计算出来),实际液气比可以取0.50,即提供给上塔顶的回流液氮量是进下塔空气量的50%,这样需要进下塔空气量是14143/50%=28286
; R3 W% m1 {6 h, v* d
( Y' ?* G4 I3 ]) N原来的11%膨胀空气保持不变,那么可以用来增压液化的空气量是50000*0.89-28286=16214,将这些空气增压至23.396bar,所需功耗是16214/10*log(23.396/5.5)=1020kW
( v: ^4 {" h. U# ~
7 q% W. I5 l1 p' T6 P( b所需液化的16214空气经膨胀机增压侧增压后,压力升至38bar,这个后面有计算。我不占你便宜,你在主换热器液化流量2500压力38bar的空气,我也液化这么多。9 m8 ^5 `* J( ~0 x: U* }

. J2 o1 @1 G' y膨胀空气量16214-2500=13714,膨胀到4.45bar,再进入主冷冷凝。膨胀前温度173.44K,等熵膨胀功是13714*101.3*173.44/273.15*(1.4/0.4)*((4.45/(38-0.1))^(0.4/1.4)-1)/3600=-392.57kW,负数表示输出功。2 E% O0 f  _. t2 c. J0 B, L

3 Z  c" m! p8 t. T# T膨胀机效率取87%,这个效率是国内先进,国外一般,国外先进的目前90~91%,那么实际膨胀功是-392.57*0.87=-341.54kW
; G* a, F7 f# s) p
0 a2 J! Q7 Q0 a* I+ ^3 w/ r膨胀机增压侧所需功耗是16214/10*log(38/23.396)=341.54kW,与以上膨胀功正好相等。- ~7 [  A1 g- j1 d+ C' ~0 g

7 z0 y0 Q2 I9 P$ Z2 X) P2 a可以计算出,膨胀后空气温度100K,这个用p2/p1=(T2/T1)^(1.4/0.4)容易计算出,实际上,以上的膨胀前温度173.44K正是在假定机后温度100K时推出的。: d1 v# h# G% q' }- I/ k# D
( B" o& E, Z* `+ A) H' y( K
液氧单位冷量是0.16kWh/Nm3,那么增加液氧产量就是341.54/0.16=2135Nm3
5 ^3 j; Y4 [8 `: |1 x8 n& l" h3 ~# A; L+ D- J
氧气液化单耗:1020/2135=0.478kWh/Nm3,比尤总的方法能耗低多了。
. L. V) R' l/ E/ P; I4 }# i& Y3 ^; A7 ~/ v' H' `
上塔下部回流液量没变化,因此氧纯度等不受影响。这个计算除了空气冷凝压力以外,并没有用到软件。尤总想搞空分流程开发,不仅空分知识要学习,计算能力也需加强。/ ^- z1 e3 E: [4 k/ k( R! F. b6 S
发表于 2023-3-16 08:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sunqh 于 2023-3-16 08:53 编辑 2 ~9 M$ L. g* }3 l& B. W9 A

; J. e7 x) ?+ Y% y! ~- C. b以上我选取膨胀机后温度100K可能有点偏高了,也许95K左右更合适,这样与冷凝温度更接近。但增加高压空气在主换热器液化和增压空气膨胀后,原来的膨胀机前温度可以大幅升高,所以总制冷量和液氧产量等与以上计算结果相比并不会减少。  d/ l% O( s$ r0 J4 k% N
4 V; _# }* W5 h; Y: i) E
空气膨胀制冷时,高压比大温降往往比大流量小温降有效,因为这样得到的冷量与空气液化所需冷量更匹配更适应,其实所谓双膨胀液化流程效率较高,原因正在于此,适当扩大制冷温区是有利的,国外还有三膨胀液化流程,分级供冷效率更高。尤总的膨胀量很大但膨胀比很小,制冷温区小,这个方法是低效的,主要是尤总缺乏这方面概念。
# b# W/ J+ s( ~; R7 I- L' z
8 z3 B# ~5 `* _, s在空分方面,尤总基本上还只能算是一点都不会的,不过民科也不需要会,会了就当不成民科了。
发表于 2023-3-17 09:03:48 | 显示全部楼层
你可以比较一下,比如要将常温300K的氮气降温至低温90K,用两种方法
6 C' n3 c! e' x* y! J% c, ^
6 F8 G; k' ^0 V) m" |第一种方法,用3台膨胀机,第1台膨胀机将氮气由300K降至230K,第2台由230K降至160K,第3台由160K降至90K# k! B1 @0 h( P/ J0 L* Q# p6 {0 r! V

; A! N8 v$ j9 [, U" E. k第二种方法,用1台3倍流量的膨胀机,由160K降至90K,160K以上的氮气都通过换热降温# _8 H* ~6 ~- s! ~: h

: q, W& j# X% o5 k8 y" o& b" F两种方法都能将氮气由300K降至90K,但显然第一种方法节能,第二种方法能耗大,尤总80%的空气都在同一个温度下膨胀制冷,这种方法的效率当然很低。这其实也是液化流程中双膨胀三膨胀比单膨胀能耗低的原因所在。
 楼主| 发表于 2023-3-19 09:08:55 来自 | 显示全部楼层
   请先生认真思考一下,先生既然认为氮压机出口压力5.4bar是正常的,为什么会认为4.2bar的空压机出口压力会偏低?要知道5.3bar压力氮气的冷凝温度和4.1bar压力空气是相等的,难道先生认为4.7bar压力空气和5.3bar压力氮气的冷凝温度相等。
发表于 2023-3-20 09:10:02 | 显示全部楼层
在一定压力下,纯组分如氮气的冷凝温度是一个确定的值。但不纯组分如空气的冷凝温度不是一个确定值,而是一个温度范围,“开始冷凝”与“全部冷凝”温度并不相等,在空分主冷冷凝空气压力下,后者要低2K多。你的空气需要全部冷凝,冷凝温度应取“全部冷凝”时的温度,这个温度也等于21%液空“开始蒸发”的温度。厦大报告中也是这么计算的,当然你也可以按“平均温差”计算,但要注意只能按“对数平均”,不能按“算术平均”,而且要考虑主冷液氧柱的静压力。
发表于 2023-8-14 07:34:50 | 显示全部楼层
资料很全面,学习中
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