《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[空分工艺] 外行学空分(99)一一氧氮二元物系和氧氮氩三元物系问题(二)

本帖最后由 Sunqh 于 2021-8-25 20:59 编辑
" E* @- @# p6 q+ s7 o! N; @! e
8 }/ U0 z4 w3 \+ \" J/ l! [到此为止。这里不少人看杭氧所编的《深冷技术》,没人会看美国的《化学工程》。我心态平和,与尤总无利害冲突,与这个论坛的所有人都没有利害冲突。. ]$ o5 ]- T) r- g* z, P7 T. d
/ G+ U  I5 K) y. n! f7 U$ X
“措手不及”主要指杭氧销售人员和西安交大教授这些人,尤总即兴提出单塔流程,杭氧销售人员没能当时就说出尤总方法不可行的理由,那是由于他们没做准备。事实是,不是单塔不能生产氧氮气产品,只是能耗不利。西安交大教授也是,可能当时没看出问题来,还与尤总“相见恨晚”了,但这不能算数,几天甚至几个月后,深思熟虑后的结论,那才算数。
2021-8-25 19:50:07
回复 0
交流学习希望在融洽的氛围中进行,完全没必要带情绪、带节奏/ G2 I0 K& u0 o0 h1 q8 B
分享《单塔制氧专利工程化论证报告》供参考4 \6 d* u0 S) X: F  ~2 g1 O) f
单塔制氧专利工程化论证报告 2011-11-11-ZH.pdf (1.77 MB, 下载次数: 14)
2021-8-26 11:21:56
回复 0
本帖最后由 Sunqh 于 2021-8-26 20:54 编辑 4 j0 q  r/ x* b* t3 S; n

& F( p( W; H" t% k, T- j好的,谢谢!先要看一下,几天后才发表意见。  f  l# L5 q$ V6 ]- e& D& o

7 H4 c' C: o1 a9 w* {/ X% ]先看到下塔塔板数12块,上塔33块,有点离谱了。现双塔流程空分下塔理论板数38块左右,上塔理论塔板数75~80块左右。即使按氧—氮二元计算,上塔理论塔板数会减少一些,但下塔不会减少,下塔本来就跟二元精馏分离很接近。
3 k' @' D* G1 w2 g) A" ?! v4 I: ]
- S3 D3 _; B( m7 P空气三元计算时,下塔能耗最低时的理论塔板数是40块左右;空气氧氮二元计算时,下塔45块理论塔板数能耗最低。都是指筛板塔,实际塔板数还要除以0.78 u! {- Y9 m$ d" U4 h4 k7 e1 K
4 S% ~* M" q* Q  T* V( b" T; }
上塔二元计算时的理论塔板数大约是三元计算的60%,因此上塔二元计算时,45块左右比较合适,33块少了。
2021-8-26 12:30:14
回复 0
很期待与先生就厦大的论证报告进行深入交流。
2021-8-29 07:31:47 来自手机
回复 0
本帖最后由 Sunqh 于 2021-8-30 14:40 编辑 ) q& u6 G4 w- T: P; l4 \2 o! \

+ b/ J. r+ R- `! P; x# s  E应该说,厦大做这个论证报告是认真的,格式很好,值得学习和借鉴。但如果作者对空分了解更多一点,报告应当能做得更好。以下谈一点我个人看法。
/ \+ ?' R4 U4 C  {2 q1 D8 g+ o" X
  t4 @1 F8 o- G4 E# ]: q2 T1、        氧气液化单耗。报告中氧气液化单耗取1.3kWh/Nm3,这个取值太大了,目前一般是0.5左右。氧气最小液化功0.25kWh/Nm3,液化流程效率50%,实际液化功0.5。改为0.5后,气体工况与液体工况单耗没有太明显差别。
, u' I: f& ^5 Q: c
. N. m/ ]$ e9 K/ j3 ~, q2、        图中有开空10000和Praxair20000与单塔的比较,图中将液氩当作液氧了,而且假定空压机和增压机等的效率与单塔4空压机相同。应当注意到,单塔实际是生产95%氧气,开空生产99.6%氧气,Praxiar是99.8%氧气。如果单塔也生产99.6%以上,单耗还要增加15%~20%。
& o8 w, ^8 X* v! G- }
# W/ _' t  Z4 L2 l* N: ]3、        作为对照的双塔流程下塔12块塔板,上塔33块,这不是典型流程。一般下塔理论塔板数38块,上塔75。氧氮二元精馏时,上塔45合适。塔板数太少,精馏塔不可逆损失大,适当增加塔板数后损失减少。
( W3 d  Z$ t9 `0 y* f3 v7 m8 E& z) f8 c3 b
4、        将空气当作氧氮二元,实际生产的是95%氧气。如果双塔也是生产95%氧气,那么在下塔38块时,膨胀空气量可以大增,10000空分的液氧产量可达到1400Nm3/h左右,双塔单耗不会比单塔高。6 D4 U* Z6 `8 N# u' D% x
' y+ {+ c  u+ u. L+ @# ?* f
5、        机器效率。脱离机器效率的单耗并无意义,所以要比较双塔和单塔哪个更好时,应该用相同效率的机器才能说明问题。一般氮压机效率不会比空压机更高。正如低温泵效率通常低于水泵,低温空气增压机和氮压机的效率也低于常温压缩机,我见过唯一的一台低温空气增压机的绝热效率是71%,还是进口设备。厦大选取低温空气增压机效率85%和低温氮压机效率83.4%太高了。
: e  d8 I3 w! n$ _
0 b7 g- ^7 i7 P6、        单塔的主换热器损失比双塔大,而对照双塔的精馏塔损失更大,主要原因是塔板数太少。另外生产95%低纯氧时,普通的双塔流程确实不是最好,所以开空和川空都开发了低纯氧三塔流程。普通双塔回流液氮量占比45%,液空回流55%。二元计算时,因空气中氮比氧多,所以精馏段回流液是瓶颈,液氮多一些液空少一些较好。但三元精馏时,氩氧精馏的提馏段才是瓶颈,液空回流多一些合适。! N. |- N- C$ r$ @) t; Z
% Z) [1 U# i1 D) f/ v$ U! X9 X5 b
7、        单耗对照表中,34有少量液空回流,12只有液氮回流,34精馏塔损失明显小一些,所以液氮和液空回流配合才是最好。
  a1 v- ^7 \! h4 N$ W
2021-8-30 11:09:26
回复 0
单耗比较机器效率损失比较
单耗比较.jpg
机器效率.jpg
损失比较.jpg
2021-8-30 11:11:16
回复 0
单塔流程的氮气常温压缩与低温压缩比较,低温压缩单耗高11%。如果考虑到低温氮压机效率选取太高,低温增压更不可行。
/ m3 {0 _' S$ _% q0 N7 v. w$ `3 a) ~1 \! P, p! ~
单塔1单耗高,单塔4单耗低,主要是机器效率相差较大引起的。
2021-8-30 11:15:07
回复 0
开空10000数据
" O6 P) s, _& s, G

膨胀空气进上塔空分流程中氧、氩提取率与液体产量关系的探讨.pdf

206.94 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 空分币 -1

2021-8-30 11:20:41
回复 0
机器效率相同时,开空10000单耗反而比Praxair低,外压缩流程比内压缩能耗低
2021-8-30 11:22:01
回复 0
这个氧气液化单耗有问题,目前先进水平是0.5kWh/Nm3左右,氧气分离单耗0.35kWh/Nm3左右。电价0.60元/kWh,加上水费,折算0.65,1吨液氧700Nm3,水电成本(0.5+0.35)*700*0.65=387元/吨,还有液氧损耗、税费、管理费、机器折旧等,成本400多一点。实际价格500~600元/吨左右,小赚一点,最低时液氧价格低至接近400,但很少低于400
; Q8 [1 E; u7 u0 Y* k/ r6 x; H" n% X4 T" w# g/ h5 {
如果液化单耗1.3,仅水电成本就是(1.3+0.35)*700*0.65=751元/吨,销售价500~600,根本没法生存。
氧气液化单耗.jpg
2021-8-30 15:00:59
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn