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本帖最后由 現代進行時 于 2013-10-28 14:23 编辑 6 E/ p x7 n9 r8 q2 t
' o/ S1 t2 V4 Z; w' @塔内,1.下塔纯的是37-38,压力是0.46,阻力是16.40KPA,
; U3 i' P" a3 D D. H3 j 2.上塔的氮气纯度是5.3PPM。氮气压力是18.0KPA左右,流量是33000的氮气量 ,5 A! g$ {' d# j$ ]% M8 v( v/ r+ A
3。污氮气0.17的含氧量,压力是13.5KPA。进塔空气量是82500多(不少)8 K0 U% ^# s0 i* ^; u& z
4.氧气产量是15000的量,纯度是99.3的含氧量。
5 r+ D! E2 v( u7 b) W 5.膨胀量是6850左右,3 c' `: P, g7 @' ^- R) G- ^4 {
6。V2开度是60,2 n. W- G4 K9 ?4 S
7.液氧的排放量是400左右,每(8小时)
# W6 h6 ~ w0 q: }% A- H 8.主冷液位控制在2800最低,到3000排液。每个班可排放2次左右. 每次是200
$ I L; ?5 \# ~& ]- t 9.主换热器的热端温差是氧侧的热端温差最大在5度左右。其次是氮气,污氮气- E( G- T+ O3 |- l. ~; t! Q
1 0.主冷的温差是1度6 r. P, G% J7 k8 a+ A4 D1 p
11.上塔的压力是上底是45KPA左右。上顶是36.5KPA左右
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1,按组分平衡来算的话82000*.209=17100的氧气量。但实际的氧气产量是15000-15200左右的产量,纯度是99.4的/ B# p8 ]9 e6 D5 v
2 ,下塔的回流比是小于1的是0.55的比。下塔合格.
) N9 s% C' \+ c2 y3,上塔的的氮气纯度是99.99938左右。5个9 污氮气的纯度是99.83 按这个数据来说氧气的提取率是相当的高了。污氮气的每小时的损氧量才58立方的氧气,氮气中基本就没有氧。上塔的精馏段的精馏是相当的好呀。但是,氮气纯度高,肯定是上塔的精馏段的回流比大,氮气纯度才可能这么高的。: _, g# ?/ I7 R0 P/ l, p
* P( Q X& h. l8 K+ ]5 `1 ^1 s
4,氧气的提取率是0.877.
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- L: M& q$ \3 Q/ b1 F 本人觉得问题所在于1,上塔的塔温有点低,导致上塔温降小。也就是回流比大,氧气纯度低,下流液体多,液氧积液快。排液勤。可降低点氮气纯度,和污氮气纯度, 可关点V2来减少上塔精馏段的回流比,塔温度上升。% L: B# }+ E7 C+ |$ o
2,减少膨胀量,减少冷量5 j& @' z; s; G/ ?; D
3,勤排放不凝气,
# x7 x6 v- ]( ]" t. A3 m# d9 Q" N( p' ~ 4,检查进塔空气的孔板流量计和个个组分流量的流量计,是否准确,7 r8 o, r8 a* G; K
5.或者就是设备本身的毛病了.6 V5 ~4 T9 z# z }# c2 J i
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新设备就纯度不高了,望高手指点迷津呀,!! |
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